(一)事件经过
河南某电厂3号机组(66万千瓦),2020年11月11日03:17,负荷26万千瓦深度调峰过程中,下层磨煤机断煤导致燃烧恶化,投入油枪后,炉膛负压快速上涨至保护动作值,锅炉MFT,机组跳闸。
11月11日06:46机组重新并网。
(二)原因分析
机组深度调峰期间(负荷40%),抗干扰能力差,B给煤机卡杂物造成皮带称重失真,此时给煤机电流上升,给煤量未变化,但进入磨煤机实际煤量远低于显示值,导致炉内燃烧恶化濒临灭火,炉膛压力快速下降,与油枪实际投入时间发生重合,将油煤混合物引燃,炉膛负压快速上涨至保护动作值,锅炉MFT。
(三)暴露问题
1.煤场管理不到位。煤场中有较多杂物,上煤过程中未全部除去胶管、木条,B给煤机内卡杂物,造成给煤机断煤。
2.重要设备检查不到位。油枪设备维护检查缺失,CD1、CD3油枪蒸汽吹扫气动门长时间内漏未发现,导致油枪内存水。发生事故后,投入油枪后未能及时着火助燃。
3.对深度调峰期间的特殊运行工况重视程度不够。没有第一时间发现B给煤机电流异常,对重要底层设备的运行参数监视不够,对调峰期间锅炉的燃烧状况风险分析不足。
4.运行人员经验不足。发现给煤机电流升高同时磨煤机出口温度高,判断为给煤机皮带打滑,下令立即投油稳燃,随即伴随炉膛压力快速下降,与油枪实际投入时间发生重合,此时
并没有认识到已濒临灭火,投入油枪后将油煤混合物引燃,造成炉膛负压保护动作。
(四)防范措施
1.强化煤场杂物管理。加强与矿方联系,做好源头管理,遏制来煤杂物过多的现象,注重过程管控,加强除杂物设备维护管理,明确责任界面,保证除杂设备可靠投入,确保杂物不
进入制粉系统。
2.加强设备检查,确保设备可靠备用。强化对重点区域、重点部位、重点设备的隐患排查,及时了解设备健康情况,对油枪等关键设备要重点关注,确保随时可靠备用,实现从事后抢险、消缺治理转向事前有效管控,防止在事故发生时缺少有效应对手段,造成事故扩大。
3.加强运行人员技能培训。深度调峰和配煤掺烧成为常态化后,要主动将安全关口前移,抓好基础技能培训,加强低负荷稳燃调整技术培训力度,提高应对低负荷事故处理能力,主动预防控制风险,加强运行人员责任心,严肃监盘,确保机组安全运行。
(五)责任考核
依据电厂《安全生产奖惩规定》,对相关责任人进行考核,明细如下:
1.发电部控制员赵某某2000元
2.发电部机组长王某某1500元
3.发电部值长张某某1500元
4.发电部主任助理杨某某1000元
5.发电部主任李某1000元
6.输煤管理部班长丁某300元
7.输煤管理部运行高管孟某某500元
8.输煤管理部部长李某某500元
9.厂领导总工程师2000元
10.厂领导生产副总经理2000元