10月26日,我来到素有“黔滇门户”、“全楚咽喉”之称的怀化,为客户湖南火电提供售后服务。本次售后是在湖南火电承建的一处大型风力电厂工地——中国华能湖南苏宝顶风电场,地处湖南省怀化市洪江市熟坪乡。
半个月前,我公司按照湖南火电的要求,为其设计制造了一套BPXZ-HT 1080KVA/54KV便携式电缆耐压试验装置。目前,该套装置急需进行现场调试。
顾不上休息,我与湖南火电的张工等人一道从安江出发奔赴现场。到达山顶升压站时,已是中午。据张工介绍,我们首先要做的就是给一条8KM长的35KV高压电缆做耐压试验,由于该条电缆已经完成敷设,中间接头较多,再加上电缆两端电缆头还没做好,因此,我们没有着急着做实验,而是耐心地等待施工方处理电缆接头等问题。与此同时,我与张工等人对BPXZ-HT这套设备进行了试验前期的准备工作,并现场培训他们如何正确操作这些设备。
下午四点,施工方终于完成了电缆的安装工作。我们便开始耐压试验工作,设立合适的试验用电源,设置安全护栏,悬挂安全标志牌,设立接地装置等。我首先对电缆进行绝缘电阻测试,确保电缆能进行耐压试验后,才开始BPXZ-HT便携式电缆耐压试验装置的安装工作,在现场施工人员的帮助下,我们很快就准备到位。
按照GB 50150-2006 电力设备预防性试验规程,35KV高压电缆需进行交流52KV、60min,我们选择逐相对三相电缆进行耐压。先是A相试验没问题,后B相在电压加至52KV后,时间在2分多钟的时候听到“嘭”的一声巨响,设备自动保护,系统失谐,迅速断开电源,分析是电缆头传出来的声音,应该是电缆击穿了,但观察外部看不到任何迹象,用兆欧表测试绝缘也是好的,再仔细排除了可疑的外部因数后,我们采取了分阶段升压的方式,第一阶段20KV 1min,第二阶段30KV1min,第三阶段52KV。第一阶段没问题,但是第二阶段电压加至22KV的时候响声又出现了,我们迅速断掉电源。经多方人员确认,一致决定拆掉电缆头一探究竟,就在拆除的过程中,我们发现电缆头的工艺存在较大问题,破掉外皮里面已经烧黑了,而且层间存在较多杂质,属严重的工艺问题,需要重新施工。
由于业主方急于送电,经多方人员协商后,施工方马上联系相关部门重新施工,由于此时已是晚上十点半,等到施工人员从山下上来已是凌晨两点,经过1个多小时的重新施工,我们又重新试验,最终在早上六点完成了试验。
伴随着清晨的第一缕阳光,我们一路下山。回程中,很多人都在车上睡着了,而我却还在思考如何做好下一个客户的售后工作。
切换行业





正在加载...



