一、电网负荷及发电情况
(一)全省发电情况
7月下半月,全省发电厂发电量77.85亿千瓦时,同比增长8.9%,其中:水电发电量16.86亿千瓦时,同比减少39%;火电发电量60.36亿千瓦时, 同比增长38.8%。全省发电最高负荷2551万千瓦,同比增长13 %。
本月,全省发电厂发电量151.43亿千瓦,同比增长7.83%。其中:水电发电量28.82亿千瓦时,同比减少51%;火电发电量121.36亿千瓦时, 同比增加51%。全省发电最高负荷2551万千瓦,同比增长10.3%。
1月1日至7月31日,全省发电厂累计发电量887.78亿千瓦时,同比增长16%,其中:水电发电量174.52亿千瓦时,同比减少49.8%;火电发电量699.74亿千瓦时, 同比增长71%。全省发电最高负荷2551万千瓦,同比增长10.3%。
(二)全省用电情况
7月下半月,全省用电量74.47亿千瓦时, 同比增长9.85%。全网最高用电负荷为2402万千瓦,同比增长9.6%。
本月全省用电量145亿千瓦时, 同比增长9%。全省用电最高负荷2402万千瓦,同比增长9.6%。
1月1日至7月31日,全省累计用电量851.84亿千瓦时, 同比增长14.8%。全省最高用电负荷2402万千瓦,同比增长9.6%。
本期全省及各地市网供用电最高负荷情况见下表:
项 目 |
全省 |
福州 |
莆田 |
泉州 |
厦门 |
漳州 |
龙岩 |
三明 |
南平 |
宁德 |
用电最高负荷(万千瓦) |
2402 |
456 |
102 |
534 |
309 |
188 |
132 |
148 |
114 |
115 |
二、主要运行情况
(一)福建电网主网输变电设备异常情况
7月下半月,福建电网主网发生输变电设备异常19起。
1、火烧山1起:
7月27日 11:52,220千伏金越线因火烧山故障跳闸。
2、线路遭电击18起:
6月下半月,220千伏闽高Ⅰ路、220千伏古北线、220千伏莲策线、220千伏水塔Ⅱ路、220千伏宁后Ⅰ路、220千伏平黄Ⅰ路(两次)、220千伏平溪Ⅰ路、220千伏韩桐线(两次)、220千伏水杨线、220千伏源甘线、220千伏闽建线、220千伏平溪Ⅱ路、220千伏涵迳Ⅱ路、500千伏东江Ⅰ路、500千伏德龙线线路、500千伏卓然变电站卓坑Ⅰ路215开关因雷击跳闸。
(二)省直调主要发电厂机组异常情况
6月上半月,直调发电厂发生设备异常9台次,其中:机组跳闸2台次,被迫解列1台次,被迫降出力6台次。
1、主机故障机组跳闸1台次、被迫解列1台次、降出力2台次:
(1)7月21日 03:40,腾龙火电厂#1机跳闸。原因:厂内10千伏供电故障跳闸后恢复送电过程中因一段电缆损坏,造成10千伏母线电压下降,引起灭磁开关跳闸,发电机逻辑保护动作,#1机跳闸。
(2)7月25日16:00,湄洲湾火电厂#1被迫解列。原因:#1炉内部结焦严重。
(3)7月25日8:30,永安二厂#7机因煤质差降出力250MW。
(4)7月26日2:45,永安二厂#7机因煤质差降出力270MW。
2、辅机故障机组跳闸1台次,被迫降出力4台次:
(1)7月20日15:40,嵩屿火电厂#4机A凝结水泵运行过程变频器过流保护动作跳闸,备用B凝结水泵启动,但因出口电动门卡涩无法开启导致B凝结水泵跳闸,#4机组失去凝结水,运行人员打闸停机
(2)7月20日19:30,可门电厂#1机因1A磨煤机故障降出力100MW。
(3)7月23日12:00,南浦火电厂#1机因捞渣机故障降出力200MW。
(4)7月29日18:08,鸿山热电厂#1机因1A汽泵跳闸降出力300MW。
(5)7月31日13:05,嵩屿电厂#1机因#1炉安全门发现漏点降出力50MW。
三、燃料供应及存煤情况
截止7月31日,全省主要火电厂存煤398.17万吨,其中沿海电厂存煤365.47万吨,山区电厂存煤32.7万吨。
四、主要水库水情
7月下半月,主要水库总来水量比去年同期少72%,比多年同期均值少55%,水库来水总体属特枯。期末,主要水库库存电量11.26亿千瓦时。
五、跨省跨区交易情况
7月16日至7月31日,省电网送出交易合同电量4.13亿千瓦时,没有购入交易电量。1月1日至7月31日,省电网累计送出电量40.91亿千瓦时,购入交易电量3.345亿千瓦时。