通过对各项数据的分析,以及结合本公司的设备性能及运行实际数据进行对比,该公司决定开展引风机变频改造,将已经属于节能调节方式的偶合器调速方式改造为变频调节方式,挖出节能最大潜力。在项目实施过程中,该公司积极响应集团公司“双增双节、盈利攻坚”的号召,努力节约成本。常规的偶合器调速方式改造为变频调节方式,一般采取拆除偶合器后用中间轴代替的方式,简单快捷,但2根中间轴价格高达20万元。为节省费用,该公司采用土建基础局部改造,电机与风机直联的方案,为企业节省费用达10万元。在电机冷却器检修过程中,打水压时发现换热管老化泄漏严重,但更换冷却器,不但影响工期,还要一笔不小的费用。设备部电气专业人员凭着多年的实践经验,提出了取消冷却器换热管,对水箱壳体局部改造,采用直接通风冷却的方式,仅用几块薄钢板、几片简易百页窗就改造完成,运行冷却效果良好,为企业节约开支达6万元。
随着设备运行时间的加长,有的机器磨损加重,设备老化、效率下降,造成设备能耗高,浪费大。要想多节电,除了对设备进行改造外,另一种方法就是下大力气改变其运行方式,发电部作为生产一线的排头兵,自觉主动冲在前头,千方百计优化设备系统运行方式。
河下补水泵,以前是“双机一大泵、单机一中泵”运行,全年基本不停泵。现通过运行方式优化调整试验,基本实现了单双机一小泵运行,甚至“零班”间断停止运行,这样单机运行,一天可节省厂用电量约820千瓦时,双机运行一天可节省厂用电量约1260千瓦时。在此基础上,“零班”全停5小时一天还可多节电量约370千瓦时,是一项看得到的实实在在的节电收益。脱硫塔原为“一塔一氧化风机、双机两台氧化风机”运行方式,现调整为双机2号氧化风机同时供1、2号两台塔运行方式,通过试验确定基本能够满足系统要求。双机运行期间,预计每天可节约厂用电量4100千瓦时左右,经济效益非常可观。燃运皮带输煤通过改变运行方式,以前输煤皮带在未满载情况下每天需运行6趟,现合理控制皮带上燃料的装载量,实现每天运煤4趟,减少了皮带机及相关设备的运行,实现一天节约厂用电量约1500千瓦时,设备潜力得到了进一步挖掘。