2009年是集团公司的“攻坚年”,大唐七台河发电有限责任公司的“创优年”。为确保各项生产指标全面创优,该公司成立10几个优化调整攻关小组全力开展攻关,在短短5个月内,多项生产指标得到提升,打造出节能降耗新亮点。其中,二期工程机组启机耗油由60吨下降到15吨,停机耗油由5吨下降到1吨;综合水耗由年初的2.59千克/千瓦时下降到3月的2.11千克/千瓦时;综合厂用电率由1月的7.84%下降到5月的6.73%,下降了1.11个百分点。
亮点一:开拓思路,降低机组油耗举措新。二期工程投产以来,多次机组冷态启动,耗油均在60吨左右。对此,该公司攻关组成员群策群力,对新机制粉系统和小油系统等进行深入分析和研究,针对制约因素制定改进措施,取得了很好的效益。
一是编制机组启、停网络图,网络图详细规定了启、停过程中各阶段的操作节点,使整个启、停机过程更加紧凑,减少了投油时间;二是采取调整磨煤机分离器挡板改变煤粉细度,调节小油枪的助燃风量,保证小油枪的点火效果;三是大胆创新,更改启磨投油的设计逻辑,通过观察锅炉燃烧情况判断炉膛燃烧强度,决定第二台磨的启动时间,减少了耗油量。
亮点二:开源节流,降低综合水耗有良方。针对新机投产以及脱硫系统运行后综合水耗居高不下的实际,该公司采取优化调整与技术创新相结合的方法,使综合水耗指标在增加新机和投入新设备后达到不升反降的效果。
一是将每天的来水量和耗水量制成图表进行比照分析,为水耗系统“把脉”,找准原因,进行针对性调整;二是针对在春、冬两季灰场回水含盐量高和管道、泵容易结垢的情况,采用加酸和热水处理等方法,保证灰场回水充足;三是优化一、二期排灰时间,尽量保持用水量平稳,尽量少用循环水排污;四是开展灰控、脱硫节水指标竞赛活动,调动全员节水的积极性;五是增加一期循环水排污至脱硫系统补水管路,避免出现一、二期循环水排污用量不均的情况;六是循环利用,回收生产生活废水用来排灰。
亮点三:优化调整,降低厂用电率见实功。二期工程投产后,厂用电率一直偏高,该公司对此进行认真分析,发现主要是由脱硫系统投入运行、二期灰管线不能投入运行以及、启停机频繁等问题造成的。针对问题,该公司及时制定降低厂用电率攻关方案,从优化系统运行方式、优化启停机方式、设备改造和减少外围系统用电量等方面制定详细的措施。
一是在保证飞灰含碳量的前提下,通过降低氧量来降低风机单耗;二是优化启机方式,严格按照机组启动网络图,缩短启停机时间;三是利用汽泵代替电泵启停机,减少电泵运行时间;四是进行技术改进,4月份对灰浆泵进行了变频改造;五是优化水源地、灰场和灰控的用电情况,减少转机的运行台数;六是对脱硫系统的浆液循环泵等系统进行优化运行试验,成功减少一台循环浆液泵运行。
亮点四:对标分析,降低供电煤耗出实招。针对二期工程投产后煤耗指标偏高的问题,该公司组织各公关组通过“五确认、一兑现”的方式逐项排查各项参数,找到影响煤耗的各项因素并制定针对性措施。
一是开展设备摸底试验,摸清设备运行的极端工况,合理调整氧量、一二次风速、风粉比、轴封压力和辅汽压力等参数。二是优化系统运行方式,通过启机过程利用汽泵前置泵上水、优化吹灰时间、优化循环水泵启停、单台闭冷泵带双机冷却水和滑压运行等方式,快速提升各项小指标。三是降低高低压加热器端差,通过调整高低加水位,使加热器端差平均下降了4℃。四是提高机组真空,通过采取调整轴封供汽压力、凝汽器水封和治理阀门内漏等措施,使两台机组的严密性由严重超标达到了优秀水平;通过对水塔及相关系统进行分析,及时查找出循环水温度高的原因,并进行了水塔虹吸罩治理、水塔联络沟改造和真空系统改造等,使新机真空提高了2千帕。随着改造工程的完工,新机真空仍有提高的空间。
在取得成绩的基础上,该公司目前仍在不断挖掘节能降耗潜力,积极探索节能降耗新措施,计划下一步通过优化真空泵冷却系统、改造水塔联络沟、调整优化凝汽器高低压侧压力等措施,继续提高机组真空,降低煤耗和厂用电率,推进节能降耗再上新台阶。