10月27日,华能八角热电公司一号机组检修后一次并网成功!这场历时27天的检修硬仗,累计投入自主检修工日1543个,节约检修外委费用123万元,用实干交出了一份亮眼答卷!
统筹部署
筑牢检修“安全线”与“质量关”
厂党委提前谋划,靠前指挥,由厂领导牵头成立一号机组C修指挥部,设立工作小组与专业小组,对检修准备与现场实施进行全面协调。严守安全底线,实施精细化安全管控,严格执行“一日一查一通报”与“一日一票两背书”机制,构建班组自查、生产部复核、安监部抽查的“三级验证”体系,确保作业全程安全受控。紧盯质量进度,实行每周例会与每日协调会制度,动态跟踪检修进展,实时通报安全、质量与进度情况,及时破解技术难题,保障机组一次并网成功。

精细实施
攻坚突破啃下“硬骨头”
在检修实施过程中,各专业协同作战,靶向发力,既攻克技术难点,更锤炼自主能力。面对首次自主开展的引风机汽轮机解体检修任务,责任区党员主动冲锋在前,带头“啃硬骨头”,成功攻克螺栓硬度不足、部件锈蚀卡涩等棘手难题,最终实现机组振动等关键运行参数优于预期目标。针对励磁调节器自主改造、首次独立更换220V直流蓄电池组等核心任务,组建党员突击队和青年突击队,提前介入图纸审核与方案设计,自主完成屏柜安装、电缆敷设与新旧电池搬运更换。


热工等专业在关键系统中实现技术突破,自主完成差压开关升级、小机控制系统改造等复杂任务;同时,打破专业壁垒,与机炉专业紧密协作,连夜完成TSI测点拆装工作,彰显了团队的凝聚力。针对锅炉房振动大导致的风机壳体开裂、电除尘振打系统故障、吸收塔除雾器差压大等长期痛点,攻关组深入排查、精准施策,通过内部加固、部件更换与系统优化等措施,彻底消除设备隐患。值得一提的是,在全力保障本厂检修任务推进的同时,选派三名锅炉专业精英驰援威海电厂,以专业技术助力兄弟单位高质量完成风机检修任务,展现了企业的担当与实力。



赋能提升
打造自主检修“新引擎”
此次检修不仅是一次设备维护升级,更是一场全员技能淬炼与能力跨越,实现了“成本控制”与“技术赋能”的双重收益。现场教学提技能,聚焦检修过程中的难点痛点,采用师带徒、微课堂、攻坚课等多元形式,深度剖析关键细节,通过靶向教学与即时应用相结合的模式,将“纸上理论”切实转化为“手上本领”,让职工在实战中快速成长。外出求学拓视野,选派青年职工赴德州电厂实地学习,全程参与其机组A修,亲身实践揭缸作业、DCS系统检修、气动阀整定等核心工作,深化对检修逻辑的理解,为自主检修能力持续提升储备了坚实的人才力量。


切换行业



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