抽水蓄能机组是电力系统中运行可靠性高、可调节容量大、使用寿命长、造价和运行费用低、技术成熟的储能方式,其运行方式灵活,反应迅速,在电力系统中具有调峰填谷、调频调相、紧急事故备用和黑启动等多种功能,为电网的安全稳定及经济运行发挥了重要作用。但随着我国近年来抽水蓄能机组投产快递增长,也出现了一些突出的问题。
6月5日,在由国家能源局和中国电力企业联合会共同召开的电力可靠性指标发布会暨“安全生产月”启动仪示上,来自中电联电力可靠性管理中心的米建华主任做了2012年度全国电力可靠性趋势分析及同业对标报告,报告用了相当的篇幅对目前抽水蓄能机组的成绩和问题进行了详细阐述。报告指出,从总体趋势上看,2008-2012年抽水蓄能机组运行时间由2649.28小时逐步下降到1418.93小时,下降46.44%,运行系数由30.24%下降为16.15%,抽水蓄能机组作用发挥越来越少,问题比较突出。
我国的抽水蓄能机组经历了两次快速发展阶段,一次是上世纪90年代,一次是“十一五”以后,随着国家对清洁能源的重视,自2006年极大加快了抽水蓄能机组建设步伐。截至2012年底,已有86台总装机容量20186MW的抽水蓄能机组投产运行,参与可靠性评价的抽水蓄能机组72台。
全国各区域投产蓄能机组并不平均,以华东最多,有26台、5863MW,南方16台、4800MW,华中17台、4320MW,华北22台,3703MW,东北6台、1500WM,西北目前还没有。在这投入运营的86台机组中,300MW容量机组有43台,已成为电网调峰调频的主力机组,其他还有250MW容量机组16台,150-200MW容量机组10能,11-60MW容量机组14台。
报告提到了抽水蓄能机组最大的问题是运行时间下降。2008-2012这五年间抽水蓄能机组运行时间由2649.28小时逐步下降到1418.93小时,运行系数由30.24%下降为16.15%,其中主要原因是备用时间和计划停运时间、次数大幅增加。五年内,机组每台年平均备用时间由5349.86小时增加为6466.26小时,增加20.86%;计划停运时间由689.41小时增加为849.33小时,增加23.20%;计划停运次数由1.59次上各项为5.18次,各容量等级的抽水蓄能机组计划停运次数处在逐年递增趋势,2012年计划停运系数为9.67%,处于历史高位。已建电站作用发挥不充分,部分地区甚至出现了在调峰矛盾突出、拉闸限电问题严重的状况下,抽水蓄能电站利用率不高的情况,这与建设初衷相去甚远。五年中,抽水蓄能机组每台年平均非计划停运时间在20-40小时之间,基本稳定,所占比例不高,运行时间下降,与区域电网低谷时段抽水蓄能机组安排月度定期维护、投资建设机制和经营模式有关,也存在运行时间不明确等问题。
中电联在分析计划停运的基础上,考虑到容量等级、设备来源、部件、技术、责任等因素对非计划停运进行了详细分析,最后建议:
1. 要加快抽水蓄能电站规划建设和设备国产化步伐。
2. 抽水蓄能机组制造企业和科研机构要进一步提高和优化产品质量。
3. 抽水蓄能机组设备选型不仅要关注其业绩,更要坚持技术先进的原则,注重其产品的使用效果。
4. 抽水蓄能电站要加强可靠性管理,重视机组的第四、五类非计划停运。
5. 抽水蓄能电站要注重研究设备的寿命周期,合理安排不同级别的检修,研究抽水蓄能机组固有特性及服务电网相对低谷期安排定期维护的合理性。
6. 抽水蓄能电站要严肃可靠性数据管理工作,保证真实反映设备情况。