徐塘发电公司在节能降耗工作中,瞄准汽、电、水、油“四处下手”,大力开展技术革新活动,努力提高节能降耗水平,取得了显著的经济效益。
从节汽下手。#6机组排汽通道因为先天性设计不合理,导致凝汽器真空降低。他们组织维修部3个QC小组,分别拿出各自的优化改造方案。经过认真的检查和论证,最后确立本体班QC小组制定的在凝汽器喉部安装GH-300-5导流板系统,充分利用低压缸排汽,改善凝汽器铜管换热效果的方案。该方案的实施,使凝汽器真空提高0.5kpa,降低煤耗1.5克/千瓦时。#5机组#7低加疏水不畅导致出力不足,严重影响热循环效率。他们通过改变疏水管路,加装放空气管道引入凝汽器后,大大提高了热循环效率。
从节电下手。在技术革新工作中,他们将影响厂用电率的设备进行仔细排查,分析原因制定措施,并以此作为主攻方向,下大力气进行改造。#6机组循环水泵出力是按照机组满负荷设计的,在冬节有4个多月时间循环水泵出力富裕量有35%。为了彻底改变这种现状,他们冬季将#61机循泵电机进行变速处理,将转速428转/分改为在375转/分,通过改变极对数降低有功的输出,节约电量30%以上。另外,他们还对#4、5炉本体机房照明进行改造,改造后的#4、5炉体照明在大大提高了现场照明亮度的同时,照明灯具也由原来726盏减少为目前的136盏灯,每年节约电量56万度。
从节油下手。利用#5机组大修的有利时机,组织技术人员集中精力对#5炉B层气化小油枪及稳燃器进行技术改造,实现了机组在启动过程中锅炉提前投粉,以煤代油完成点火启动及低负荷稳燃过程中降低燃油消耗。通过改造#5炉大修后启动共计燃油179T,同比下降181T,节约燃油51.1%。另外加强燃油管理,改造油罐标尺,引入DCS,加装射频液位计便于统计,
从节水下手。随着国家环保政策的不断加压,水资源的管理日渐趋紧,水费也随之大幅提升。为了降低成本,他们一方面对循环水系统进行改造,另一方面对加强技术攻关,对影响水资源消耗的设备进行革新。#42、51、72台真空泵溢流阀长期处于溢流状态,他们通过增加补水调节门,将汽水分离器水位改为模拟量,实现补水自动,彻底杜绝了溢流现象。定冷水取样回水经常就地排放,浪费除盐水,他们实施技术革新,将定冷水取样回水引至定冷水箱进行重复使用,避免了除盐水的浪费。